干式变压器油色谱数据异常的分析与处理

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文章来源:北京创联汇通电气       发布时间: 2021-04-14 05:15:00
导读:摘要:介绍了沧州发电厂# 0高压干式变压器油色谱数据严重超标的情况,以及一系列检测试验、综合分析、判断和处理过程。关键词:干式变压器;色谱分析;诊断;handle analysis and r

摘要:介绍了沧州发电厂# 0高压干式变压器油色谱数据严重超标的情况,以及一系列检测试验、综合分析、判断和处理过程。关键词:干式变压器;色谱分析;诊断;handle analysis and reactionnabtnormalchrographicaldata of transformer oibstract:thistpatientsresultcheckconditionoffsetsequenceof chromatographicaldata from no . z . erohvtransformerAndtheprocessions调查、测试、综合分析和处理。关键词:变压器;色谱分析;0诊断;沧州发电厂# 0高压干式变压器型号为YN sfz8-8000/35,d11,37000v 42 2.5%/6300v,阻抗电压7.2%,于2000年8月投入运行。2002年4月,在年度色谱检查中,发现干式变压器中的H2和碳氢化合物含量超标。之后连续两次进行色谱跟踪试验,发现总烃、H2和C2H2超标,呈逐渐上升趋势,产气速率较快。试验单位认为干式变压器存在低能放电故障,但我厂常规试验未发现问题。因此,根据DL/T722-200《干式变压器油中溶解气体分析和判断导则》,对色谱试验的特征气体结果和常规试验结果进行了详细分析,找出了干式变压器缺陷的原因。1色谱分析结果色谱分析过程如下。答:2002年4月17日,沧州发电厂# 0干式变压器抽检,H2和C2H2超标,总烃含量偏高。根据分析报告,H2含量为180.92微克/升,高于注意值(150微克/升)。乙炔含量为38.24L/L/l,高于注意值(5 l/l)。总烃为104.37L/L/l,没有超过干式变压器的注意值(150L/L),但超过了河北电力实验研究所2001年编制的《河北电力绝缘监督手册》新干式变压器100L/L的要求。b .为避免干式变压器事故,也为避免检修的盲目性,考虑到试验单位的意见,于2002年6月20日再次抽取油样进行检验。与较好次试验相比,本次试验中H2有所增加,烃类组分和总烃含量也有所增加,但总烃为117.74L/L,比较好次的104.37L/L有所增加,仍未超过操作注意值(150L/L)。第三批样品于2002年7月9日送检。因此,与第二个家相比,H2增加了,H2、碳氢化合物成分和总碳氢化合物的含量也增加了。C2H6含量超标55L/L,总烃167.55L/L,高于操作注意值(150L/L)。色谱分析结果如表1所示。2色谱分析结果的处理及缺陷的定性分析2.1按三比值法判断根据较好次分析结果,按IEC三比值法计算:代码组合为101。通过同样的计算,第二次分析结果仍然是101,第三次分析结果是102。据此,干式变压器可能存在电弧放电。2.2根据溶解气体分析解释表判断完全符合高能局部放电特征。2.3根据产气率判断相对产气率,按公式(1)计算:其中r为相对产气率,%/月;Ct1是较好次采样测得的油中某种气体的浓度,L/L;/l;Ct2为第二次采样测得的油中某种气体的浓度,L/L;/L;t是两个采样间隔内的实际运行时间,单位为月。a .根据前两次采样结果, t=2个月,CH4、C2H4、C2H6和C2H2的相对产气率分别为17.74%、7.47%、5.31%和1.29%,总烃的相对产气率为6.41% #p#分页标题#e#<10%。甲烷和C2H4是石油中产气速率较快的主要气体,其次是C2H6和C2H2。干式变压器可以考虑电弧放电。b .根据第二次和第三次采样的结果, t=20/30=0.67(月),CH4、C2H6、C2H2和总烃的相对产气率分别为48.67%、68.61%、90.16%和63.46%,且呈大幅上升趋势。不过C2H4相对稳定。钴

3.1绝缘电阻测试由UNILAPISO5kV绝缘电阻测试仪进行。干式变压器高压侧绝缘吸收率为1.2,极化指数为1.36;低压侧绝缘吸收率为1.52。3.2 DC电阻测量JD-3395干式变压器直流电阻测试仪用于测量干式变压器的DC电阻,发现高压侧和低压侧DC电阻差异较小。DC电阻测试数据正常,初步认为干式变压器的高能放电不是由局部绕组故障引起的。3.3介损测试用QS1桥,高压侧介损值为0.3,低压侧为0.2,R3和分流器位置与原来一致,说明高低压侧绕组电容无异常。3.4泄漏电流测试采用JGS-60测试。高压侧加压至20kV,漏电流7A;低压侧加压至10kV,漏电流3a;此外,1分钟内无声音、异常电流和电压。基于以上分析,认为# 0高压干式变压器的主绝缘、匝间绝缘、高压绕组、低压绕组和分接开关均无问题。干式变压器色谱图超标的原因可能是铁芯及其相关的磁轭、压钉和绝缘垫,或者是铁芯的某些金属部件存在浮动电位放电。因为

干式变压器与厂家签有保修协议,研究决定返厂处理。4 返厂处理情况 2002-08,该干式变压器返厂处理。经厂家试验检测,参考本厂意见,认为故障可能在铁芯或者铁轭等部位,需要进行吊芯检查处理。吊芯后,摇测压板绝缘时(与上夹件的连片已打开),发现其绝缘电阻为零。经仔细检查,发现了故障点,如图1所示。 所有压钉与压环的装配均存在不同程度的紧力松驰。由于压钉松驰,造成压环绝缘垫脱落,钢垫在压钉和压环之间形成焊接现象。本次吊芯后,发现该干式变压器共6根压钉出现了上述现象,有的仅与压钉焊接一点,有的又与钢压板焊接,造成钢压板两点接地或者多点接地;同时发现,大部分压环绝缘垫,即使没有脱落,也已经碳化,失去绝缘性能,从而造成了压板两点或者多点接地。说明前面分析和判断是正确的。这种现象比较少见,可以这样理解:由于干式变压器装配时压钉松驰,在干式变压器运输过程中,可能有的压环绝缘垫即将脱落,投入运行后,由于电磁力的作用,使压环绝缘垫进一步滑落,而钢垫片在其脱落的瞬间立起,形成一个悬浮电位,使钢压环与压钉之间形成放电焊接短路。在这个过程的瞬间,放电温度相当高,使部分特征气体产生。这样,压环和压钉之间的绝缘破坏,在主磁路上构成短路圈,产生很大的循环电流,也造成了线圈局部高温,使油裂解产生可燃性气体,绝缘材料加速劣化,并产生了H2、CO及CO2。因此,这个过程是逐渐形成的,尽管色谱试验中气体的含量在逐渐增多,但气体均已溶于油中,未能使瓦斯保护动作。 厂家对此进行了相应处理,在进行各项试验后于2002-09运回,现场验收合格后投入运行。 干式变压器投运后,油色谱试验数据一直合格,再未出现前述情况,干式变压器运行状况良好。5 结论 通过本次干式变压器色谱超标的分析,可以看出,干式变压器返厂处理是非常必要和及时的,充分说明了色谱跟踪的必要性。通过本次缺陷的分析及处理,积累了综合分析判断的经验;同时应注意,在干式变压器订货过程中,应加强现场监造力度,进行半成品试验及出厂试验时,使用单位较好能够在场监督,以避免类似故障的发生。参考文献[1]山西省电力工业局.电气设备检修技术[M].北京:水利电力出版社,1992.[2]DL/T596-1996,电力设备预防性试验规程[S].[3]DL/T722-2000,干式变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].[4]贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理[M].北京:水利电力 出版社,1985. 来源:中电力网#p#分页标题#e#

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