干式变压器典型故障案例

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文章来源:北京创联汇通电气       发布时间: 2021-04-06 05:15:00
导读:电力干式变压器的故障分析与诊断(三) 第一节短路故障案例 一、老厂主变压器绕组变形引起多次过流重合闸动作 (1)案例。我厂老厂# 7机组31.5MVA、110kV干式变压器(SFS Z8-31500/110)发生短路

电力干式变压器的故障分析与诊断(三)

较好节短路故障案例

一、老厂主变压器绕组变形引起多次过流重合闸动作

(1)案例。我厂老厂# 7机组31.5MVA、110kV干式变压器(SFS Z8-31500/110)发生短路事故,重瓦斯保护动作,主变压器三侧开关跳闸。返厂检查后,发现C相高压绕组不合组,C相电压绕组严重变形,线夹断裂,造成中低压绕组短路;两股C相低压绕组烧坏;b相低压、中压绕组变形严重;许多细铜珠和铜粉散落在所有绕组的匝间。上铁芯和干式变压器底座上有锈迹。

事故发生当天有雷雨。事故发生前,10kV和35kV侧线路多次发生单相接地。13: 40进行35kV侧流运行,重合成功;18时44分,35kV侧再次潮流重合,同时主变重瓦斯保护跳开主变三侧开关。据调查,离35kV变电站不远的B、C之间有放电烧损痕迹。

(2)原因分析。根据家标准gbl094.5—ri5,110kV干式电力变压器的短路视在容量为800MVA,能承受的较大不对称短路电流系数约为2.55。干式变压器运行模式下:

电网较大运行方式下110kV三相出口短路的短路容量为1844MVA;

35kV三相出口短路365MVA;

10kV三相出口短路225.5MVA;

事故发生时,实际短路容量仍小于上述值。根据这一计算,干式变压器应能承受短路冲击。事故发生时损坏的干式变压器与另一台31500/110干式变压器并联运行,遭受同样的短路冲击,但另一台干式变压器未损坏。因此,事故分析认为,干式变压器的B相和C相绕组在电动势的作用下严重变形和烧毁,因为干式变压器存在以下问题:

1)干式变压器绕组松动。高压绕组径向可用手摇动约5毫米。从理论分析可以看出,短路电流产生的电动力可以分为径向力和轴向力。外高压绕组上的径向电磁力从内层向外层线性减小,较内层上的径向电磁力较大,是绕组上平均周向力的两倍。当绕组缠绕紧密时,一部分力传递到外层,导致内层的应力趋于减小,而外层的应力导致增大,内应力关系使导线上的力趋于平衡。内部中压绕组受力方向相反,但七种应用的原理和要求都是一致的。如果绕组松动,将不会起到平衡作用,从而降低干式变压器抵抗短路充电的能力。

外高压绕组的径向电动势是使绕组线径向向外膨胀,受到拉力,看起来向外扩展;内中压绕组上的径向电动势是径向向内压缩绕组导线,是压力,表现为向内挤压。这与干式变压器B、C相高、中压绕组事故结果一致。

2)用吊盖检查后,发现干式变压器撑条不规则,移位,垫块松动。这大大降低了内部中压绕组承受径向力和轴向力的能力,并降低了绕组的稳定性。根据事故中C相电压绕组的径向不稳定和向内弯曲,可以考虑适当增加支撑数量,以减小导体上的径向弯曲应力。 #p#分页标题#e#

3)强度

2)制造工艺可以从加强径向和轴向强度两个方面进行。主要措施如下:用女子绕线机缠绕,用先进的自动张紧装置缠绕;牢固支撑绕组与铁芯之间的定位,采用整体生产包装方式;采用垫块预致密化处理和缠绕恒压干燥方法;整个绕组保证了高一致性和结构完整性;加强绕组端部的绝缘;确保铁轭和卡箍紧固。

3)加强大中型干式变压器的质量监督管理,订货协议应强调型式试验中对中小容量干式变压器的突然短路试验,以及对大型干式变压器的简化型式试验,以提高干式变压器的短路电阻,同时加强变电站10kV和35kV系统的维护,以降低干式变压器在出口发生短路冲击的概率。

第二节过热故障案例

一、新厂区# 3机组干式变压器绝缘受潮过热

(1)案例。在我厂# 3机组200MVA和220kV主变压器(SFP 7-240000/220)定期油色谱分析中,发现氢气和乙炔含量有增加的趋势。经跟踪监测,氢气含量为30.1uL,乙炔含量为5.2 ul/L,已超过正常注意值。两天后停电维修。检修前氢含量达到43.6 UL/升,乙炔含量达到10.9 UL/升,色谱变化见表3-13,绝缘介质损耗的tgs%%变化见表3-14。

表3-13色谱测试数据UL/升

乙炔

甲烷

乙烷

乙烯

总数

一氧化碳

二氧化碳

前五天

30.1

5.2

17.1

2.2

5.5

30

596

1186

两天前。

49.9

10.2

23.6

2.8

6.2

42.8

654

1393

检修前

43.6

10.9

20.1

3.2

7.2

41.4

668

1424

检修后

0

0.17

1.2

0.1

0.11

1.58

26

62

测试绕组

正常时

色谱异常时

检修后

高压

0.1

1.5

0.1

中压

0.1

1.75

0.1

低压

0.61

1.7

0.1

停电检修放油后的重点检查项目是:绕组压板、压钉有无松动,位置是否正常;铁芯夹件是否碰主干式变压器油箱顶部或油位计座套;有无金属件悬浮高电位放电;临近高电场的接地体有无高电位放电;引线和油箱升高座外壳距离是否符合要求,焊接是否良好㈠由箱内壁的磁屏蔽绝缘有无过热;申压侧分接开关接触是否良好。

检查中发现:中压侧油箱上的磁屏蔽板绝缘多块脱落;中压侧B相引线靠近升高座处白布带脱落且绝缘有轻微破损;B相分接开关操作杆与分接开关连接处有许多炭黑。

(2)原因分析。规程规定220kV干式变压器20℃时tg8%不得大于0.8,且一般要求相对变化量不得大于30%,根据表3—14数据反映干式变压器绝缘受潮.#p#分页标题#e#

按照GB7252--87《干式变压器油中溶解气体分析和判断导则》推荐的三比值法:C2H2/C2H4=10,5/7=1.5;编码为1;CH4/H2=21/32.6;0.644;编码为0;C2H4/C2H6=7/3=2.33;编码为1。组合编码为1,0,1,对应的故障性质为主干式变压器内部有绝缘过热或低能放电现象。

氢气、乙炔含量高的可能原因:

1)主绝缘慢性受潮。主绝缘受潮后,绝缘材料含有气泡,在高电压强电场作用下将引起电晕而发生局部放电,从而产生Hz;在高电场强度作用下,水和铁的化学反应也能产生大量的H2,使在在总烃含量中所占比重大。主绝缘受潮后,不但电导损耗增大,同时还会产生夹层极化,因而介质损耗大大增加。

2)磁屏蔽绝缘脱落后的影响。正常时,高、中压绕组的漏磁通主要有三条路径:一是经高、中压绕组一磁屏蔽板闭合;二是经高、中压绕组一油箱一高、中压绕组闭合;三是经高、中压绕组一油箱一磁屏蔽板一高、中压绕组闭合,并在箱壳和磁屏蔽板中感应电势。磁屏蔽板的绝缘脱落后,将使磁屏蔽一点或多点接地,从而形成感应电流闭合回路导致发热,如果绝缘脱落后,磁屏蔽板和箱壳的接触不好,还有可能形成间隙放电或火花放电。

3)B相引线的白布带脱落和绝缘有碰伤痕迹,可能发生对套管升高座放电。

4)中压侧B相分接开关与操动杆接触不良,可能会产生悬浮电位放电.干式变压器运行时出现内部故障的原因往往不是单一的,在存在热点的同时,有可能还存在着局部放电,而且热点故障在不断地发展成局部放电,由此又加剧了高温过热,形成恶性循环。

(3)处理。对B相引线绝缘加固,加强磁屏蔽绝缘,检修调整分接开关,同时对主干式变压器本体主绝缘加热抽真空干燥。具体措施是用覆带式加热器在主干式变压器底部加热,主干式变压器顶部及侧面用硅酸铝保温材料保温,主干式变压器四周用尼龙布拉成围屏,以保证主干式变压器底部不通风,以达到进一步保温的目的。加热器加热时,使主干式变压器外壁温度保持在60℃~70℃:左右,加热72h后,采用负压抽真空(抽真空时加热不中断),抽真空后,继续加热24h,再抽真空,这样反复3--4次以后,再做介质损耗试验,试验结果合格。同时,进油时对油中气体经真空脱气,色谱分析正常,各项试验数据全部合格,干式变压器投入后运行正常。

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